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導致鍋爐布袋除塵器難以正常運行而常發(fā)生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
1)由于粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細粉分離器下粉鎖氣器不嚴密、粗粉分離器折向擋板調(diào)整欠佳以及系統(tǒng)泄漏等原因,使粗粉分離器、細粉分離器效率下降,導致進入脈沖布袋除塵器的粉塵濃度超過設計值70g/Nm3,致使布袋除塵器超負荷運行,效率自然下降。另外,制粉系統(tǒng)超負荷運行,也致使鍋爐布袋除塵器超負荷運行。
2)由于布袋最高耐溫能力為150℃,運行調(diào)整不佳或布袋積粉自然均會導致布袋著火燒毀。
3) 倉頂布袋除塵器制粉系統(tǒng)運行時,磨煤機出口介質(zhì)正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵器處介質(zhì)溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統(tǒng)都會自動停運??梢姡品劢橘|(zhì)的溫度必須在一定范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時低溫腐蝕加劇。
然而,由于制粉系統(tǒng)抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產(chǎn)物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且鍋爐除塵器及其后部管路是乏氣也是水蒸汽唯一的排放口,運行中正常溫度為100℃,再加上脈沖布袋收塵器箱體內(nèi)因低溫腐蝕漏入冷風進一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣露點溫度而結(jié)露等,而這些水份最終全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導致通流截面減小,通風阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
4)由于制粉系統(tǒng)采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調(diào)溫熱二次風作為制粉介質(zhì),爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質(zhì),加上上述原因乏氣溫度常低于露點溫度,乏氣中必定有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質(zhì)生成,因而布袋除塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。
鍋爐布袋除塵器改造的注意事項:
(1) 微震扁袋除塵器溢水槽及以上部位全部拆除,更換溢水槽。將除塵器溢水槽由敞開式改為密閉式。密閉式溢水槽不象敞開式水槽,由于局部損壞,容易被引風機吸空,以杜絕因局部開裂漏風造成引風機帶水問題。
(2)對溢水槽的供水方式進行了徹底的改造,由原來的獨頭進水改為環(huán)形管多點均勻進水,確保溢流槽內(nèi)水位水平,形成穩(wěn)定而均勻的水膜。
(3)在文丘里喉管部位加裝不銹鋼噴頭,加接一趟二寸礦井水管給噴頭加壓供水,使煙塵在進入簡體前小顆粒得到徹底的去除。
(4)利用環(huán)氧樹脂、鑄石粉等耐溫、耐酸堿材料,按一定比例調(diào)合,對除塵器簡體內(nèi)壁重新勾縫,以確保筒體密閉。
(5)為確保溢水槽供水不斷,杜絕運轉(zhuǎn)時不用水進行“干燒”現(xiàn)象,重新加接一趟四寸經(jīng)處理后的礦井水供水管對除塵器全天侯不停地供水,原供水管及清水泵作為備用供水裝置。
(6)在原設計鍋爐房沉淀池內(nèi)加裝兩臺污泥泵和兩趟排水管,將除塵器排出的灰水經(jīng)沉淀池沉淀后,利用灰水分離裝置分離后,清水抽至礦井水沉淀池,經(jīng)礦井水處理站重新處理后供給除塵器,實現(xiàn)除塵水的大閉路循環(huán),以杜絕除塵水的二次污染問題。改造后,鍋爐引風機不再帶水,司爐工反映鍋爐也比以前好燒。
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向掌柜 竇經(jīng)理 提問: